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合成氨事故案例誰知道壹些?最好有案例分析

案例1。1991年4月13日3:40,在引風機透平飛車後的事故處理過程中,再生塔沒液位,貧液泵抽空沒負荷,透平超速,透平速關閥因跳車後沒有完全關死,車間書記迅速趕到,將蒸汽截止閥關死,保住透平,但泵軸和支撐因振動產生裂紋。事故的原因是總控操作工沒有監控住再生塔液位,液面降到零後沒有及時發現,也沒有通知崗位人員,凈化崗位操作工在事故處理過程中沒有及時發現透平超速而強大的振動,使泵的支架產生裂紋。

預防措施:

加強職工責任心教育和技術培訓。

加強對超速跳車閥的檢查,確保靈活好用,超速試驗由每年壹次改為每季壹次。

從重處罰事故責任者,使大家提高認識,吸取教訓。

案例2、閥門誤關,102B爆管著火

時間:93.8.22

地點:化肥廠合成車間

經過:93年8月22日,在105-D升溫過程中,由於崗位員工將入102-B的合成氣閥誤關,造成102-B超溫爆管著火。

教訓:開車時技術人員與崗位員工之間銜接協調不到位;崗位員工應加強技術學習

措施:加強技術人員和崗位員工的培訓。

案例3、投用107D夾套水時,檢修人員還在容器內

時間:94.4.14

地點:化肥廠合成車間

經過:94年4月14日,107-D內還有人幹活,就把夾套水送上了。險些造成人身傷害。

教訓:現場監護不到位;投用設備前沒有進行確認;有人進入檢修的設備沒有在設置警示牌;投用設備員工責任心不強,設備未封就投用設備。

措施:在有進入容器進行檢修作業的設備處設立警示牌,並要有專人監護;投用設備前必須對設備及工藝條件進行全面確認,具備條件後方能投用。

案例4、合成普裏森處乙烯來氫線著火

化肥廠合成裝置2000年3月20日發現壹段爐原料氣預熱盤管有泄漏現象,3月27日13:00決定裝置停車搶修,停車過程中,根據需要要於14:00調度協調把乙烯氫氣引到合成裝置101D配氫,20:00 101D切除氫氣,關閉配氫閥門,轉化技術員常哲伏就聯系調度員陳誌軍把乙烯來的氫氣停掉,陳誌軍隨後就跟化壹調度員唐連生聯系,告訴他氫氣化肥廠不用了,把它停掉。常哲伏聯系完停氫後繼續組織停車。由於工作忙,沒有安排當班檢查氫氣是否停掉。車間其他人員沒跟零點班講此事。28日2:00按搶修需要在乙烯來氫線上加壹塊盲板。車間盲板負責人付寶武領著機修廠的人到現場看活,安全員在沒有最後確認管線壓力是否泄掉,閥門是否關的情況下,就讓機修廠的人給102J大付線、101D入口和乙烯來氫線加盲板。當5:50給乙烯來氫線加盲板過程中,安全員也沒在現場,在拆到第三條螺栓時1.0MPa的氫氣從法蘭噴出著火,造成壹人輕傷。

預防措施:

今後加強各崗之間的聯系,確保安全生產。

加強職工的安全技術素質教育,提高安全意識。

操作實行三人操作法。

案例5、鍋爐給水泵跳車 引發壹連串事故

地點:化肥廠合成車間

時間:2001年12月13日

原因:操作

內容及開車後暴露的問題

合成氨裝置鍋爐給水泵(104J/JA)有兩臺,均為7級臥式離心泵,型號:6〃LLBFIC,生產廠家:美國PACIFIC公司,軸端密封:機械密封。泵的參數:介質:清水,溫度:117.2℃,流量:294.4m3/h,揚程:1177.2米,泵轉速:3430rpm。104J由凝汽式汽輪機(104JT)驅動,104JA由背壓式汽輪機(104JAT)驅動。其作用是將來自脫氧槽(101U)的合格脫氧水送入汽包(101F)作為鍋爐給水。

2001年12月13日淩晨0點58分,鍋爐給水泵(104JA)驅動汽輪機(104JAT)因調速器杠桿銷子斷而跳車,泵出口單向閥不復位,液體倒流,造成泵反轉,使汽輪機徑向軸瓦燒毀。由於104JA反轉,104J雖然運轉也無法保證汽包(101F)液位,裝置被迫緊急停車。在恢復開車時,發現原料氣壓縮機高壓缸(102JHP)憋壓,立即對102JHP搶修。解體檢查發現102JHP末級流道側板凸臺從側板上整體脫落,側板失去定位支持,堵塞流道。

原因分析

1.調速器杠桿銷子因長期使用而發生疲勞斷裂;

2.104JAT出口單向閥閥板銷因磨損而卡住閥板,使之無法復位;

3.操作工技術不過硬,處理突發事故能力不強,而且崗位和崗位之間的聯系、協調不及時不到位。在停車時,因為降壓速度過快,致使102JHP側板兩側壓差急劇增大,在瞬間形成很大的由裏向外的軸向力作用在側板上,導致了側板的損壞。

采取的措施

裝置停車,檢修104JAT、102JHP。

後評語

如果說事故的發生是不可預測因素造成的,事故的擴大,則是操作工處理突發事故能力不強造成的。要加強對老設備的檢查,加強操作工的技術培訓工作。

案例6、輔鍋滅火事故

事故時間:2008年1月22日

事故性質:操作不當

事故原因: 總控崗位員工在DCS調整PRC-29閥門時,誤將PRC29從31%關到3%,輔鍋火咀紅外監測器BE-341~345監測到滅火,電磁閥XV-341~345關死,將燃料氣徹底切除。

事故經過:

2008年1月22日18:45,總控操作工楊震監盤發現蒸汽壓力10.14MPa,想降低高壓蒸汽壓力到10.1MPa,減輔鍋燃料氣量,準備把燃料氣閥PRC-29的閥位從31%關到30%,按完“3”鍵,接著按“0鍵”,由於“0”鍵沒有按下去,就按“回車”鍵,誤將PRC-29閥位關到3%(打數字鍵),造成輔鍋聯鎖BS-341動作,輔鍋滅火,蒸汽壓力大幅下降,W/C聯鎖動作,按操作規程退守到穩定狀態,穩定後開車,21:45合成塔產氨正常,影響生產3小時。

經驗教訓:

生產受控工作沒有完全落實。主要是監控與確認不到位,在操作時,操作人員沒有檢查輸入欄的閥位,就按下回車鍵,沒有真正確認,沒有嚴格落實“四有壹卡”操作法。

員工責任心不強,人的行為受控沒有到位。

克服不良操作習慣。

儀表盡量投自動運行。

結合本起事故處理經驗與教訓,組織員工培訓,提高突發事故處理能力。

車間處理意見:

車間領導及直接責任人楊震在事故發生後,認識到自身工作存在的不足,給化肥廠2008年各項工作的開展帶來不利影響,深感痛心。報請分廠進行考核,並願意接受分廠的任何考核。

案例17、2002年9月5日FRC70誤開事故

事故性質:操作事故

事故原因:

FRC-70閥突然誤開,造成FRC-1量大幅度下降,FRC-70閥開後,102-J打返回,後部氣體沒有量使生產負荷最低降到8.09%。

事故經過

2002年9月5日7:08合成車間總控崗位人員發現生產負荷突然由105.68%下降到8.09%,FRC-1投料量由21.47t/hr突然下降到1.64t/hr,PRC-27壓力由3.71MPa降1.75MPa,PRC-26壓力由0.40MPa上升到0.54MPa,W/C比較大。崗位人員馬上檢查FRC-1閥位,確認FRC-1沒有問題後馬上檢查FRC-70閥位,發現FRC-70閥是全開的,當班班長閆景富壹邊命令壓縮人員關FRC-70的截止閥和壓手輪,壹邊與總控聯系。當FRC-70閥用手輪關回來後,FRC-1的原料氣上來了,生產負荷上到103%。在FRC-1量下降時,總控崗位及時退空氣,開FRC-4,關FRC-3,退101-J轉速。開MIC-34返回線,FRC-7、FRC-8自動跟不上,又手動打開。總控把FRC-9、FRC-10、FRC-11打開,但現場閥位是,FRC-9、FRC-11未開,FRC-10只開5%,崗位人員用手輪把這三個閥打開。汽包液位波動較大,PRC-18壓力最高達到11.21MPa,104-JA連續開了兩次。大約1個小時把生產穩定下來。

經驗教訓

事故狀況下總控分工仍不太明確,

部分儀表調節閥自動位置跟蹤太慢,需調節ID參數。

總控人數太少。

車間處理意見

在事故狀態下要仍要分工明確,加快後備總控的培養。

加快總控人員對計算機的適應程度,加強用數字鍵開關閥的練習,逐漸培養事故狀態下用數字鍵開關閥的習慣,並熟悉閥位開度,以彌補新DCS反應慢的特點。

配合儀表PRC4、TC215-3、FRC7、8、9、11等調節閥ID參數的調整,使其在事故狀態下自動調節更快,減少操作工的操作強度。時間問題就說這些吧

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