預防措施:
加強職工責任心教育和技術培訓。
加強對超速跳車閥的檢查,確保靈活好用,超速試驗由每年壹次改為每季壹次。
從重處罰事故責任者,使大家提高認識,吸取教訓。
案例2、閥門誤關,102B爆管著火
時間:93.8.22
地點:化肥廠合成車間
經過:93年8月22日,在105-D升溫過程中,由於崗位員工將入102-B的合成氣閥誤關,造成102-B超溫爆管著火。
教訓:開車時技術人員與崗位員工之間銜接協調不到位;崗位員工應加強技術學習
措施:加強技術人員和崗位員工的培訓。
案例3、投用107D夾套水時,檢修人員還在容器內
時間:94.4.14
地點:化肥廠合成車間
經過:94年4月14日,107-D內還有人幹活,就把夾套水送上了。險些造成人身傷害。
教訓:現場監護不到位;投用設備前沒有進行確認;有人進入檢修的設備沒有在設置警示牌;投用設備員工責任心不強,設備未封就投用設備。
措施:在有進入容器進行檢修作業的設備處設立警示牌,並要有專人監護;投用設備前必須對設備及工藝條件進行全面確認,具備條件後方能投用。
案例4、合成普裏森處乙烯來氫線著火
化肥廠合成裝置2000年3月20日發現壹段爐原料氣預熱盤管有泄漏現象,3月27日13:00決定裝置停車搶修,停車過程中,根據需要要於14:00調度協調把乙烯氫氣引到合成裝置101D配氫,20:00 101D切除氫氣,關閉配氫閥門,轉化技術員常哲伏就聯系調度員陳誌軍把乙烯來的氫氣停掉,陳誌軍隨後就跟化壹調度員唐連生聯系,告訴他氫氣化肥廠不用了,把它停掉。常哲伏聯系完停氫後繼續組織停車。由於工作忙,沒有安排當班檢查氫氣是否停掉。車間其他人員沒跟零點班講此事。28日2:00按搶修需要在乙烯來氫線上加壹塊盲板。車間盲板負責人付寶武領著機修廠的人到現場看活,安全員在沒有最後確認管線壓力是否泄掉,閥門是否關的情況下,就讓機修廠的人給102J大付線、101D入口和乙烯來氫線加盲板。當5:50給乙烯來氫線加盲板過程中,安全員也沒在現場,在拆到第三條螺栓時1.0MPa的氫氣從法蘭噴出著火,造成壹人輕傷。
預防措施:
今後加強各崗之間的聯系,確保安全生產。
加強職工的安全技術素質教育,提高安全意識。
操作實行三人操作法。
案例5、鍋爐給水泵跳車 引發壹連串事故
地點:化肥廠合成車間
時間:2001年12月13日
原因:操作
內容及開車後暴露的問題
合成氨裝置鍋爐給水泵(104J/JA)有兩臺,均為7級臥式離心泵,型號:6〃LLBFIC,生產廠家:美國PACIFIC公司,軸端密封:機械密封。泵的參數:介質:清水,溫度:117.2℃,流量:294.4m3/h,揚程:1177.2米,泵轉速:3430rpm。104J由凝汽式汽輪機(104JT)驅動,104JA由背壓式汽輪機(104JAT)驅動。其作用是將來自脫氧槽(101U)的合格脫氧水送入汽包(101F)作為鍋爐給水。
2001年12月13日淩晨0點58分,鍋爐給水泵(104JA)驅動汽輪機(104JAT)因調速器杠桿銷子斷而跳車,泵出口單向閥不復位,液體倒流,造成泵反轉,使汽輪機徑向軸瓦燒毀。由於104JA反轉,104J雖然運轉也無法保證汽包(101F)液位,裝置被迫緊急停車。在恢復開車時,發現原料氣壓縮機高壓缸(102JHP)憋壓,立即對102JHP搶修。解體檢查發現102JHP末級流道側板凸臺從側板上整體脫落,側板失去定位支持,堵塞流道。
原因分析
1.調速器杠桿銷子因長期使用而發生疲勞斷裂;
2.104JAT出口單向閥閥板銷因磨損而卡住閥板,使之無法復位;
3.操作工技術不過硬,處理突發事故能力不強,而且崗位和崗位之間的聯系、協調不及時不到位。在停車時,因為降壓速度過快,致使102JHP側板兩側壓差急劇增大,在瞬間形成很大的由裏向外的軸向力作用在側板上,導致了側板的損壞。
采取的措施
裝置停車,檢修104JAT、102JHP。
後評語
如果說事故的發生是不可預測因素造成的,事故的擴大,則是操作工處理突發事故能力不強造成的。要加強對老設備的檢查,加強操作工的技術培訓工作。
案例6、輔鍋滅火事故
事故時間:2008年1月22日
事故性質:操作不當
事故原因: 總控崗位員工在DCS調整PRC-29閥門時,誤將PRC29從31%關到3%,輔鍋火咀紅外監測器BE-341~345監測到滅火,電磁閥XV-341~345關死,將燃料氣徹底切除。
事故經過:
2008年1月22日18:45,總控操作工楊震監盤發現蒸汽壓力10.14MPa,想降低高壓蒸汽壓力到10.1MPa,減輔鍋燃料氣量,準備把燃料氣閥PRC-29的閥位從31%關到30%,按完“3”鍵,接著按“0鍵”,由於“0”鍵沒有按下去,就按“回車”鍵,誤將PRC-29閥位關到3%(打數字鍵),造成輔鍋聯鎖BS-341動作,輔鍋滅火,蒸汽壓力大幅下降,W/C聯鎖動作,按操作規程退守到穩定狀態,穩定後開車,21:45合成塔產氨正常,影響生產3小時。
經驗教訓:
生產受控工作沒有完全落實。主要是監控與確認不到位,在操作時,操作人員沒有檢查輸入欄的閥位,就按下回車鍵,沒有真正確認,沒有嚴格落實“四有壹卡”操作法。
員工責任心不強,人的行為受控沒有到位。
克服不良操作習慣。
儀表盡量投自動運行。
結合本起事故處理經驗與教訓,組織員工培訓,提高突發事故處理能力。
車間處理意見:
車間領導及直接責任人楊震在事故發生後,認識到自身工作存在的不足,給化肥廠2008年各項工作的開展帶來不利影響,深感痛心。報請分廠進行考核,並願意接受分廠的任何考核。
案例17、2002年9月5日FRC70誤開事故
事故性質:操作事故
事故原因:
FRC-70閥突然誤開,造成FRC-1量大幅度下降,FRC-70閥開後,102-J打返回,後部氣體沒有量使生產負荷最低降到8.09%。
事故經過
2002年9月5日7:08合成車間總控崗位人員發現生產負荷突然由105.68%下降到8.09%,FRC-1投料量由21.47t/hr突然下降到1.64t/hr,PRC-27壓力由3.71MPa降1.75MPa,PRC-26壓力由0.40MPa上升到0.54MPa,W/C比較大。崗位人員馬上檢查FRC-1閥位,確認FRC-1沒有問題後馬上檢查FRC-70閥位,發現FRC-70閥是全開的,當班班長閆景富壹邊命令壓縮人員關FRC-70的截止閥和壓手輪,壹邊與總控聯系。當FRC-70閥用手輪關回來後,FRC-1的原料氣上來了,生產負荷上到103%。在FRC-1量下降時,總控崗位及時退空氣,開FRC-4,關FRC-3,退101-J轉速。開MIC-34返回線,FRC-7、FRC-8自動跟不上,又手動打開。總控把FRC-9、FRC-10、FRC-11打開,但現場閥位是,FRC-9、FRC-11未開,FRC-10只開5%,崗位人員用手輪把這三個閥打開。汽包液位波動較大,PRC-18壓力最高達到11.21MPa,104-JA連續開了兩次。大約1個小時把生產穩定下來。
經驗教訓
事故狀況下總控分工仍不太明確,
部分儀表調節閥自動位置跟蹤太慢,需調節ID參數。
總控人數太少。
車間處理意見
在事故狀態下要仍要分工明確,加快後備總控的培養。
加快總控人員對計算機的適應程度,加強用數字鍵開關閥的練習,逐漸培養事故狀態下用數字鍵開關閥的習慣,並熟悉閥位開度,以彌補新DCS反應慢的特點。
配合儀表PRC4、TC215-3、FRC7、8、9、11等調節閥ID參數的調整,使其在事故狀態下自動調節更快,減少操作工的操作強度。時間問題就說這些吧