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燃煤電廠低溫靜電除塵器效率提升項目分析?

低溫靜電除塵器技術主要是通過在幹式靜電除塵器(DESP)前加裝煙氣冷卻器,使熱煙氣與蒸汽冷凝水實現熱交換,煙氣得以冷卻,減少排煙熱損失,同時、將DESP的運行溫度從130℃~150℃提高到85℃~90℃(煙氣低於酸露點),不僅可以脫除SO3,提高除塵效率,而且還能起到余熱回收利用的效果,實現保護環境和降低能耗的雙重目的。

早在 "十壹五 "期間,國家就把節能減排作為基本國策之壹,要求發展循環經濟,保護生態環境,加快建設資源節約型、環境友好型社會。現在到了 "十三五 "的前期階段,我國的節能減排形勢依然嚴峻,而且迫在眉睫。電力作為高耗能行業,在降低能源消耗、提高經濟效益方面將發揮重要作用。

某熱電廠根據生產現狀和《"十三五 "節能減排規劃》的要求,實施了低溫靜電除塵器增效改造項目,實現了余熱回收利用,達到了節能減排的效果。同時,大大減少了二氧化硫氣體的排放,提高了除塵效率,為保護區域環境發揮了重要作用。

1 改造前後工藝流程及技術原理對比

改造前,原煤從煤鬥進入鍋爐磨煤機,原煤磨成煤粉後進入鍋爐燃燒,將水加熱成過熱蒸汽,推動汽輪機轉子旋轉做功,整個過程經歷了化學能轉化為熱能,再轉化為機械能的過程。汽輪機帶動發電機發電,最終實現機械能到電能的轉化。在發電過程中,汽輪機的乏汽通過冷凝器冷卻成冷凝水,經再熱系統加熱後通過給水泵重新送入鍋爐;燃煤產生的煙氣經脫硝裝置、空氣預冷凝器、電除塵器、引風機、增壓風機、脫硫裝置排入大氣,然後進入煙囪。

根據實測數據,排煙帶走的熱量是鍋爐運行中熱量損失的最大部分,占鍋爐總輸入熱量的5%~8%,占鍋爐總熱量損失的70%~80%。壹般來說,排煙溫度每升高15℃~20℃,排煙熱損失就會增加1%,鍋爐效率相應降低1%,導致煤耗增加。

為了保護尾部煙道和設備不受腐蝕,電廠必須將煙氣溫度控制在酸露點以上。按照國內常規設計,煙氣溫度需高於酸露點 5 ℃~10 ℃,因此空預器出口煙氣溫度通常設置為 120 ℃~ 130 ℃。在濕法脫硫過程中,吸收塔內的煙氣為絕熱飽和狀態,溫度(等溫過程)約為 50℃,即從 120℃~150℃之間的溫差全部為 50℃的熱損失。

改造後的工藝流程圖如圖 1 所示。

改造後,低溫靜電除塵器技術是通過在幹式靜電除塵器(DESP)前加裝煙氣冷卻器,使熱煙氣與蒸汽冷凝水實現熱交換,實現煙氣冷卻、將DESP的運行溫度從130℃~150℃降至85℃~90℃(煙氣露點以下為酸),實現了余熱的回收和利用,大大降低了煤炭的生產量,實現了經濟效益和環境效益**** win。和環境效益 **** win。

2節能效果及環境效益分析

2.1節能效果分析

低溫靜電除塵器技術實施後,節能效果主要體現在余熱回收利用上。在煙氣冷卻器中,汽機冷凝水與煙氣發生熱交換,煙氣溫度由120℃降至130℃再降至85℃的同時,冷凝水被加熱。這樣既減少了排煙的熱損失,又對返回鍋爐的冷凝水進行了預熱,從而降低了煤耗,為機組帶來了節能效益,可謂壹舉兩得。

2.1.1項目節能測算依據和基礎數據

(1)產品產量依據。

單位發電利用小時數為 5500h,年發電量:1000MW×5500h=5500000000kW?h。

(2)能耗依據。

能耗根據火電廠相關的熱經濟理論計算。

2.1.2項目實施前後節能量計算

根據煙氣冷卻器性能試驗結果,低溫靜電除塵器節能效果明顯,統計如下。

在1000MW負荷下,分別開啟和關閉煙氣冷卻器,修正後的鍋爐效率分別為94.445%和94.370%,修正後的汽機耗熱量分別為7408.58kJ/kW?h和7463.14kJ/kW?h,修正後的供電煤耗分別為284.16g/kW?h和285.97g/kW?h。換言之,煙冷器改造後,機組節能效果有所下降,具體表現如下。

在750MW負荷下,分別開啟和關閉煙冷器,修正後實測鍋爐效率分別為94.397%、94.289%,修正後汽機熱耗分別為7511.86kJ/kW?h、7571.31kJ/kW?h,修正後煤耗分別為289.51g/kW?h、284.16g/kW?h、285.97g/kW?h。289.51g/kW?h、291.81g/kW?h,即改造煙冷器後機組供電煤耗降低2.30g/kW?h。

在500MW負荷下,分別開啟和關閉煙冷器,測得鍋爐改造後效率分別為94.381%、94.494%,汽機改造後熱耗率分別為7691.92kJ/kW?h、7769.63kJ/kW?h,修正後供電煤耗分別為300.67g/kW?h、302.71g/kW?h,即煙囪冷卻器改造後機組供電煤耗降低2.04g/kW?h。

有關機組運行負荷分布按表1計算。

2.1.3節能計算

改造前機組年綜合能耗=2000h×1000MW×285.97g/kW?h+2250h×1000MW×291.81g/kW?h+1250h×1000MW×302.71g/kW?h=1606900tce。

改造後機組年綜合能耗=2000h×1000MW×284.16g/kW?h+2250h×1000MW×289.51g/kW?h+1250h×1000MW×300.67g/kW?h=1595555tce。

通過以上計算,項目實施前後年節約標煤量=1606900tce。節約標準煤量=1606900tce-1595555tce=11345t標準煤。

2.2環境效益分析

2.2.1煙氣中SO3的脫除

煙氣中SO3的脫除主要是布置在空預器和靜電除塵器之間的煙氣冷卻器。它是 SO3 的緩慢冷凝場所。當煙氣溫度降至酸露點以下時,由於粉煤灰的總表面積遠大於換熱器管殼的表面積,硫酸蒸氣會優先在粉煤灰顆粒表面凝結、並與粉煤灰中的堿金屬氧化物發生化學反應,生成硫酸鹽硫酸根,與粉煤灰壹起被電除塵設備收集,從而使煙氣中的硫酸蒸氣量大大減少,SO3 去除率可達 95% 以上。

2.2.2提高除塵效率

(1)粉煤灰的比電阻決定除塵效果。

當灰的比電阻在104~1011Ω?cm範圍內時,電除塵器的除塵效果最好,比電阻過大或過小都會導致除塵效率急劇下降。如果比電阻過小,帶電粉塵到達集塵極後迅速釋放電荷,易從極板返回氣流中;如果比電阻過大,帶電粒子在集塵極內緩慢釋放電荷,粉塵積聚易產生反電暈現象。影響粉煤灰比電阻大小的因素很多,如粉煤灰中堿金屬含量、煤中硫含量和水分等。壹般來說,高硫煤的比電阻低於低硫煤。

(2)低溫靜電除塵器的優點。

首先,傳統靜電除塵器的運行溫度在120℃至150℃之間,此時粉煤灰的比電阻最高,而低溫靜電除塵器的出口溫度僅為85℃左右,大幅度降低了粉煤灰的比電阻,使靜電除塵器仍能高效除塵。此外,粉煤灰表面吸收 SO3 後,比電阻進壹步降低,可由後續的幹式靜電除塵器除去。

其次,在入口煙塵濃度不變、靜電除塵器總集塵面積相同的條件下,出口煙塵濃度與收斂速度和體積流量呈指數關系。當煙氣溫度從 150 ℃ 降低到 85 ℃ 時,煙氣體積將減少約 16%,在相同條件下,即比收塵面積增加 16%,飛灰收斂速度可提高約 70%,從而可提高靜電除塵器對細顆粒物的捕集效率。

3結論

(1)與傳統的煙氣處理技術相比,低溫靜電除塵器技術具有去除SO3、提高除塵效率、降低排煙溫度從而減少熱損失以及余熱回收利用等特點。

(2)項目實施後,每年可節約標煤11345t,降低生產煤耗,減少SO2排放量5447.7kg,不僅為企業節約了生產成本,創造了經濟效益,也為保護環境和大氣做出了貢獻。

(3)該項目技術先進、穩定可控,具有良好的經濟效益和環境效益,符合國家《節能減排 "十三五 "規劃》的要求和行業長遠發展規劃,促進地區和企業的經濟發展,使企業經濟與地區環保事業齊頭並進。

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